Tối ưu hóa lắp ráp và tháo rời ổ trục bằng công nghệ gia nhiệt cảm ứng

Nghiên cứu tình huống: Tối ưu hóa lắp ráp và tháo rời ổ trục bằng công nghệ gia nhiệt cảm ứng

Báo cáo tóm tắt

Nghiên cứu tình huống này xem xét cách cơ sở sản xuất của Volvo Construction Equipment tại Eskilstuna, Thụy Điển triển khai hệ thống gia nhiệt cảm ứng để tối ưu hóa quy trình lắp ráp và tháo rời ổ trục của họ. Việc chuyển đổi từ phương pháp gia nhiệt bằng ngọn lửa truyền thống sang công nghệ cảm ứng chính xác đã giúp giảm 68% thời gian lắp ráp, tiết kiệm 42% năng lượng và hầu như loại bỏ hư hỏng ổ trục trong quá trình lắp đặt. Dự án đạt được ROI trong 9.3 tháng và cải thiện đáng kể các chỉ số chất lượng sản xuất.

Tiểu sử

Thông tin công ty

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) sản xuất các thành phần máy móc hạng nặng đòi hỏi phải lắp ổ trục chính xác để có hiệu suất và độ bền tối ưu. Cơ sở Eskilstuna của họ chuyên về lắp ráp truyền động cho máy xúc lật và xe kéo khớp nối.

Thách thức

Trước khi triển khai, Volvo CE đã sử dụng các phương pháp lắp đặt ổ trục sau:

  • Sưởi ấm bằng ngọn lửa gas cho ổ trục lớn
  • Bồn dầu cho ổ trục trung bình
  • Ép cơ học cho các thành phần nhỏ hơn

Những phương pháp này đặt ra một số thách thức:

  • Việc gia nhiệt không đồng đều dẫn đến sự thay đổi về kích thước
  • Nguy cơ an toàn nơi làm việc từ ngọn lửa trần và dầu nóng
  • Mối quan ngại về môi trường từ việc thải bỏ dầu
  • Vòng bi thường xuyên bị hư hỏng trong quá trình lắp đặt
  • Chu kỳ gia nhiệt dài ảnh hưởng đến quy trình sản xuất

Triển khai hệ thống gia nhiệt cảm ứng

Lựa chọn hệ thống và thông số kỹ thuật

Sau khi đánh giá nhiều nhà cung cấp, Volvo CE đã chọn hệ thống EFD Induction MINAC 18/25 với các thông số kỹ thuật sau:

Bảng 1: Thông số kỹ thuật của hệ thống gia nhiệt cảm ứng

Tham sốĐặc điểm kỹ thuậtChú ý
Mô hìnhMINAC 18/25Máy sưởi cảm ứng di động
Công suất18 kwBiến tần
Điện áp đầu vào400V, 3 phaTương thích với nguồn cung cấp của nhà máy
Dải tần số10-40 kHzTự động tối ưu hóa
Chu kỳ100% ở 18kWKhả năng hoạt động liên tục
Hệ thống làm lạnhLàm mát bằng nướcMáy làm lạnh vòng kín
Giao diện điều khiểnPLC có màn hình cảm ứngKiểm soát nhiệt độ và thời gian
Phạm vi nhiệt độ20-350 ° CKiểm soát độ chính xác ±3°C
Cuộn dây nóng5 có thể hoán đổi cho nhauKích thước cho phạm vi chịu lực
Kiểm soát nhiệt độNhiệt kế hồng ngoạiĐo lường không tiếp xúc

Quy trình thực hiện

Việc triển khai tập trung vào các ổ trục được sử dụng trong cụm hộp số có các đặc điểm sau:

Bảng 2: Thông số kỹ thuật vòng bi trong ứng dụng

Loại mangĐường kính trong (mm)Đường kính ngoài (mm)cân nặng (kg)Phù hợp với sự can thiệp (μm)Độ giãn nở cần thiết (mm)
con lăn hình trụ1101704.240-600.12-0.18
Con lăn hình cầu1502258.750-750.15-0.23
Liên hệ góc851302.130-450.09-0.14
Con lăn côn1201805.345-650.14-0.20
bóng rãnh sâu951452.825-400.08-0.12

Thu thập và phân tích dữ liệu

Phân tích hồ sơ sưởi ấm

Các kỹ sư đã phát triển các cấu hình gia nhiệt tối ưu cho từng loại ổ trục:

Bảng 3: Hồ sơ sưởi ấm được tối ưu hóa

Loại mangNhiệt độ mục tiêu (°C)Tốc độ tăng nhiệt (°C/giây)Thời gian giữ (giây)Tổng chu kỳ (giây)Cài đặt công suất (%)
con lăn hình trụ1204.0154565
Con lăn hình cầu1303.5256280
Liên hệ góc1104.5103555
Con lăn côn1253.8205370
bóng rãnh sâu1055.082950

Phân tích quy trình so sánh

Một so sánh trực tiếp đã được tiến hành giữa các phương pháp truyền thống và cảm ứng sưởi ấm:

Bảng 4: Kết quả so sánh quy trình

metricNgọn lửa sưởi ấmDầu tắmNhiệt cảm ứngCải tiến so với ngọn lửaCải tiến so với tắm dầu
Thời gian gia nhiệt trung bình (phút)12.518.24.068%78%
Biến thiên nhiệt độ (°C)± 15± 8± 380%63%
Tiêu thụ năng lượng (kWh/ổ trục)3.85.22.242%58%
Tỷ lệ hư hỏng ổ trục (%)4.2%2.1%0.3%93%86%
Giờ lao động (trên 100 vòng bi)25301252%60%
Thời gian thiết lập/thay đổi (phút)3545877%82%

Phân tích tác động chất lượng

Việc triển khai này đã cải thiện đáng kể các chỉ số về chất lượng lắp ráp:

Bảng 5: Các số liệu chất lượng trước và sau khi triển khai

Chỉ số chất lượngTrước khi thực hiệnSau khi thực hiệnCải tiến
Độ lệch độ chính xác kích thước (μm)22768%
Độ lệch vòng bi (μm)18667%
Hỏng vòng bi sớm (trên 1000)5.81.279%
Tỷ lệ làm lại lắp ráp (%)3.2%0.7%78%
Lợi suất lần đầu (%)94.3%99.1%5.1%

Phân tích ROI

Bảng 6: Phân tích tác động tài chính

Yếu tố chi phí/lợi íchGiá trị hàng năm (USD)
Đầu tư thiết bị$ 87,500 (một lần)
Cài đặt & Đào tạo$ 12,300 (một lần)
Giảm chi phí năng lượng$18,400
Tiết kiệm chi phí lao động$42,600
Giảm phế liệu/làm lại$31,200
Chi phí bảo trì$4,800
Lợi ích ròng hàng năm$87,400
Thời gian hoàn vốn9.3 tháng
ROI 5 năm432%

Chi tiết triển khai kỹ thuật

Tối ưu hóa thiết kế cuộn dây

Các cuộn dây tùy chỉnh được thiết kế cho các nhóm ổ trục khác nhau:

Bảng 7: Thông số kỹ thuật thiết kế cuộn dây

Loại cuộnĐường kính trong (mm)Chiều dài (mm)HóaMáy đo dây (mm)Phạm vi mang mục tiêu (mm)
Loại A1805068140-190 đường kính
Loại B23060810190-240 đường kính
Loại C1404056110-150 đường kính
Loại D290751012240-300 đường kính
Phổ thông (có thể điều chỉnh)180-32060810Cấp cứu/chuyên khoa

Thông số kiểm soát nhiệt độ

Hệ thống sử dụng các thuật toán kiểm soát nhiệt độ tiên tiến:

Bảng 8: Các thông số kiểm soát nhiệt độ

Tham số điều khiểnCài đặtChức năng
Dải tỷ lệ PID12%Độ nhạy phản ứng
Thời gian tích phân PID0.8sTỷ lệ sửa lỗi
Thời gian đạo hàm PID0.15sPhản ứng với tốc độ thay đổi
Giới hạn quyền lực85%Ngăn ngừa quá nhiệt
Tỷ lệ lấy mẫu nhiệt độ10 HzTần số đo
Khoảng cách nhiệt kế150mmVị trí đo lường tối ưu
Cài đặt độ sai sót0.82Đã hiệu chuẩn cho thép chịu lực
Ngưỡng cảnh báo nhiệt độ+ 15 ° CBảo vệ quá nhiệt
Kiểm soát độ chính xác± 3 ° CTrong phạm vi hoạt động

Tối ưu hóa quy trình tháo rời

Hệ thống này cũng được sử dụng để tháo ổ trục với các thông số sau:

Bảng 9: Các thông số quy trình tháo rời

Loại mangNhiệt độ mục tiêu (°C)Thời gian chu kỳ)Cài đặt công suất (%)Yêu cầu dụng cụ đặc biệt
con lăn hình trụ1305075Tấm chiết
Con lăn hình cầu1407085Máy kéo thủy lực
Liên hệ góc1204065Kéo tiêu chuẩn
Con lăn côn1356080Bộ chuyển đổi thuôn nhọn
bóng rãnh sâu1153560Kéo tiêu chuẩn

Bài học kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhất

  1. Kiểm soát nhiệt độ: Đo hồng ngoại không tiếp xúc tỏ ra đáng tin cậy hơn so với đo nhiệt điện tiếp xúc.
  2. Thiết kế cuộn dây:Các cuộn dây dành riêng cho ổ trục cải thiện hiệu quả hơn so với các thiết kế thông thường.
  3. Đào tạo vận hành:Đào tạo toàn diện giúp giảm 67% sự thay đổi trong quy trình.
  4. Vật liệu: Đồ gá tùy chỉnh giúp giảm thiểu việc xử lý ổ trục và cải thiện độ an toàn.
  5. Tài liệu Quy trình: Hướng dẫn làm việc chi tiết với hướng dẫn trực quan giúp cải thiện tính nhất quán.

Kết luận

Việc thực hiện công nghệ sưởi ấm cảm ứng tại cơ sở Eskilstuna của Volvo CE đã chuyển đổi quy trình lắp ráp và tháo rời ổ trục của họ. Kiểm soát nhiệt độ chính xác, giảm thời gian chu kỳ và cải thiện độ an toàn đã mang lại những cải tiến đáng kể về chất lượng và tiết kiệm chi phí. Công nghệ này kể từ đó đã được triển khai trên nhiều cơ sở của Volvo CE trên toàn cầu, với những kết quả tích cực tương tự.

Dữ liệu chứng minh rõ ràng rằng công nghệ gia nhiệt cảm ứng mang lại hiệu suất vượt trội khi lắp đặt và tháo vòng bi so với các phương pháp truyền thống, với những cải tiến có thể định lượng được về khả năng kiểm soát quy trình, hiệu quả năng lượng và chất lượng sản phẩm.

=